防水之家讯:我公司湿法分厂水泥粉磨系统长期以来因工艺条件的限制,一直未能找到可靠的粉煤灰喂料及计量设备,粉煤灰的掺加量波动很大,严重威胁着出磨水泥质量的稳定性。为此,我公司对粉煤灰的喂料系统进行了技术改造,取得了理想效果,彻底解决了长期困扰公司的粉煤灰喂料问题。
1 存在的主要问题
该水泥粉磨系统是1957年建成的开流系统,水泥磨规格为Φ2.4m×13m。由于磨头空间所限,粉煤灰无法用机械设备输送入磨,只能在库内经过气化后,经刚性分格轮喂入输灰管道,然后用压缩空气送入磨内,由于没有有效的锁风及计量设备,所以粉煤灰的掺加很不稳定。
经分析,喂料量波动大的主要原因是:刚性分格轮上下的风压时常出现不平衡。当分格轮上部风压高于下部时,粉煤灰在风的作用下产生自流,致使实际掺加量高于设定量;当分格轮下部风压高于上部时,则出现不下灰的现象。而且随着粉煤灰库内料位的变化,上述问题更为突出,最终甚至使分格轮不能正常使用。如果用气化风直接送入输灰管道,也经常出现粉煤灰掺加量的大幅度波动,掺加合格率只有30%左右,出磨水泥质量受到严重影响。
2 改造方案
根据上述分析和粉煤灰的性质,要实现粉煤灰的稳定掺加,关键在于解决影响喂料系统的锁风问题。因此,制订了如图1示的解决方案。
图1 粉煤灰喂料系统工艺流程
为防止库内发生篷料现象,在下料溜子处安装了气化风管道以备用。计量设备选用DZC系列转子秤及其配套设备,据介绍,该套设备的优点是锁风效果好,锁风的原理在于螺旋泵输送叶片和出口之间设计了空腔区,在空腔区出口加装了翻板阀,螺旋泵向前推进物料时,在此空腔区形成密实的料柱,料柱在推力作用下推开翻板阀再进入输灰管道。料柱有效防止了输灰管道中的风逆行而上,对锁风起到了关键的作用。
该方案实施后,稳定喂料、计量问题有所改善,但粉煤灰的最大掺加量达不到指标的要求,使用约5个月后甚至出现了不下灰的情况;粉煤灰库内需使用气化风时,废气不能及时顺利排出,出现“憋气”现象;锁风效果不是很好,还有一定量的返风。经过检查发现:库内气化风风嘴下部的库壁上都存在粉煤灰凝结、堵塞现象,最厚处达200mm左右,有堵死下料溜子的趋势,螺旋泵空腔区内料柱不密实。
经过对上述现象的分析认为:①有凝结现象说明有水进入,而库内没有直接进水的可能,从粉煤灰凝结位置看,造成凝结、堵塞现象的原因是库内的气化风质量不高,含水、油量较大;②因库底物料压力较大,库内气化风只能下行排出,但因为有锁风装置,使其排出较为困难,“憋气”现象在很大程度上影响了顺畅下料;③螺旋泵翻板阀太轻,稍加推力可轻易打开,导致料柱不密实,影响了锁风效果;④下料溜子尺寸偏小。
根据上述分析,我们进行了以下改进:
1)净化高压空气。选用了JAD30SN冷冻式干燥机(内带油水分离器),同时在吹风管道上加装了电磁阀对用风进行自动控制,使用后效果很好,下料顺畅,再没有发现篷仓、凝结和堵塞现象。
2)解决库内气化风的排放问题。只要在转子秤之前排掉库内气化风,“憋气”现象就能解决。因此我们在喂料螺旋输送机的下料口上部处开250mm×250mm的孔,自制带架子的小除尘袋,吊装在上部。使用发现,当库内使用气化风时,排气效果相当不错,再未出现“憋气”现象。
3)在螺旋泵翻板阀上加大了配重,使螺旋泵空腔区的料柱更为密实,加强锁风效果。
4)在解决以上3个问题的同时,我们扩大了下料溜子尺寸,使用效果更为理想。
3 效果
改造前,粉煤灰的掺加量波动相当大(从0~40%之间时有发生),表1是改造前后粉煤灰掺加情况对比数据,改造前平均值为10.6%,合格率只有30.9%,而且操作人员的劳动强度很大,需要经常不断地调整风量。从2001年8月改造后,平均值为12.9%,合格率达到了80.6%,比改造前提高了49.7%,而且没有出现很大的波动,达到了改造的主要目的,相信在进行进一步的完善并积累了一定的使用经验后,合格率可以达到80%以上。改造后因下料稳定,磨内的工艺状况得到改善,操作人员只要通过对电子秤的给定值及时调整即可,劳动强度也大为减轻,反映良好。
注:2001年2月和2002年1月未生产。
4 体会与建议
1)从改造的效果看,以压缩空气为介质气化、输送粉煤灰的喂料系统,能很好地解决稳定下料的问题,总体较为成功。
2)螺旋泵空腔区附近的螺旋叶片及轴磨损较快(与翻板阀的配重有关系),宜采用耐磨材料。
3)因粉煤灰的流动性好,粉煤灰的使用最好是连续的。这样,库内粉煤灰较疏松、流动性好,库内完全可以不用气化风。
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