近期我院对山东鲁南水泥有限公司2条2000t/d生产线进行全系统改造,总费用为2500万元。目前,2号窑烧成系统已基本改造完毕,达到了预期的目的,本文仅对烧成系统的改造进行简要介绍。
1 技改前的生产状况
该公司2条生产线始建于1987年4月,1994年通过验收,1996年实现年达产,回转窑运转率为82.46%,日产熟料4166t,年产熟料125.4万t,超过了设计能力。近几年生产基本正常,但熟料烧成热耗高,水泥综合电耗也高,生产成本居高不下。
1.1 烧成系统主机设备见表1
规格、型号
性能参数
篦式冷却机
富勒型609S-819S/809S-1019S,装机功率:2×22kW
能力:2000t/d;篦床有效面积:46.8m2;入料温度:1371℃;出料温度:环温+65℃
回转窑
Φ4.0m×60m装机功率:2×125kW
能力:2000t/d;转速:0.6~3.2r/min;斜度:3.5%
预热器
4级布置方式:2-1-2-1
C1:Φ4900mm;C2:Φ7100mm;C3:Φ5500mm;C4:Φ7500mm
分解炉
RSP
预燃室(SC室):Φ3800mm;混合室(MC室):4700mm×4700mm
三次风管
内径:Φ2200mm;有效内径:Φ1800mm
高温风机
BB24型装机功率:1600kW
风量:480000m3/h;压头:8330Pa;工作温度:350℃;含尘浓度:35g/m3
增湿塔
Φ9.0m×22m
处理烟气量:458000m3/h;喷水量:20t/h
窑尾电除尘器
158m2
处理烟气量:420000m3/h
后排风机
Y4-73-11装机功率:880kW
风量:446000m3/h;压头:1185.8Pa
煤磨
Φ2.8m×(5+3)m装机功率:480kW
能力:16~17t/h;煤粉细度:88μm筛余8%~10%
1.2 烧成系统主要存在问题
1)窑尾为2-1-2-1布置的4级预热器,且带低温余热发电,C1筒出口温度高达400℃以上;旋风筒结构形式较老,系统阻力5500~6000Pa;
2)系统漏风严重,高温风机转速高达880r/min,根据标定结果,高温风机进口风量480000m3/h;
3)入炉三次风温较低(650~700℃),分解炉结构不合理,炉容偏小,燃料在炉内存在不完全燃烧的问题,入窑生料分解率85%~90%;
4)冷却机热效率较低,根据标定结果仅达到48%,入库熟料温度高达150℃以上,尤其是夏季更影响水泥粉磨系统正常运行;
5)分解炉煤粉燃烧不完全,入窑后使窑内液相量过早出现,加之熟料KH值偏低(0.85~0.88),1450℃时液相量偏高(达26%),使窑内结蛋频繁,熟料结粒不均齐,既影响窑的产量,也影响熟料质量;
6)高温风机(1600kW)等设备配套的电动机功率过大,入窑生料采用气力输送等,都增加了烧成系统电耗。
1.3 操作参数简介
中央控制室记录的改造前2号窑运行参数见表2~4。
窑速/(r/min)
高温风机转速/(r/min)
窑头喂煤量/(t/h)
分解炉喂煤量/(t/h)
入窑分解率/%
140
2.6
880
4.9
9.3
~88
二次风
三次风
C1出口
C2出口
C3出口
C4出口
SC室内
SB室内
MC室出口
斜坡
1000
980
650
400/400
630
790/790
850
560
840
820
640
窑尾
三次风
C1出口
C2出口
C3出口
C4出口
-10
-150
-370/-380
-5600/-5600
-4200
-2500/-2700
-1900
2 改造方案
1)扩大窑门罩,增加下料口截面使风速由原来的10m/s降至5m/s,将三次风由篦冷机改为从窑门罩侧面抽取。
2)将窑头、窑尾均改为新式鱼鳞片式密封,对各级旋风预热器下料翻板阀进行改造和修复,以减少系统的漏风。
3)对窑尾烟室的斜坡和后窑圈进行综合改造,使斜坡处的截面风速由原来的13m/s降至8.6m/s。
4)经计算提高产量后,各级旋风筒的截面风速在3.5~4.5m/s,尚在允许范围内。但上升管道内风速达到20.2~22.5m/s,已属偏高,不利于系统阻力的降低。为此,采用新型耐热保温材料取代原有耐火材料,扩大管内有效内经,使风速降低为18~19m/s,从而降低系统阻力。
5)由于原分解炉总容积较小,仅为340m3,煤粉燃烧时间不足,炉内风速偏高,流场不合理。根据现场的具体情况,SC室基本保持不变,增加MC室宽度和改变斜坡尺寸,使总容积扩大至510m3,停留时间由原来的2.07s提高至3.93s,确保煤粉在炉内的燃尽率和生料碳酸钙的分解率。分解炉改造后结构如图1所示。
图1 分解炉扩容示意图
注:1.图中粗实线部分为改造后形状,双点划线部分为改造前形状;
2.图中尺寸均为有效尺寸
6)原篦冷机为复合式两段篦床冷却机(本项工作由设备制造厂家完成),本次改造重点是采用控制流技术对第一段进行改造。主要方案为:
①在熟料骤冷区和热回收区(高温区)采用充气梁篦板,其中前5排采用固定式充气梁篦板,倾斜面15°,配备2台高压风机和1台平衡风机;后续15排固定式充气梁篦板与装有高阻力、低漏料篦板的活动梁相间排列,倾斜3°,配备2台高压风机和1台中压风机。
②在中温区:考虑到熟料结粒不均,为提高冷却效果,第一段篦床的21~28排全部改为高阻力、低漏料篦板,这有利于熟料的进一步冷却和热回收。
③由于窑下料口区域的篦床采用固定式充气梁篦板,出窑熟料易于堆积,即“堆雪人”,故在端部壳体上加装了5个空气炮,适时清理过多的积料,以保证篦冷机安全稳定的运行。
④改造冷却机篦下锁风装置。
7)改变配料方案,将熟料KH提高至0.89±0.01,减少液相量。
8)检修回转窑托轮和轮带,将窑速提高至3.1r/min。
9)将窑尾生料气力提升泵改为斗式提升机。
3 改造效果
综合改造后从2001年4月28日开始点火烘窑,自5月4日7时生料喂料量提高到气力泵所能达到的最高喂料量160t/h(折合熟料2330t/d),连续稳定运转到5月13日7时,操作参数几乎没有变化。2001年7月,将入窑喂料系统由气力输送改造为斗式提升机输送,生料喂料量在170t/h(折合熟料2470t/d),系统稳定运行,7月月平均台时产量达96.3t/h,创历史新高。改造后,窑内煅烧压力减轻,熟料结粒变小且均齐,系统产量明显提高,而燃料用量增加的幅度较小,C1出口温度和高温风机的转速都有所下降,具体操作参数和改造目标见表5~7。
窑速/(r/min)
高温风机转速/(r/min)
窑头喂煤量/(t/h)
分解炉喂煤量/(t/h)
入窑分解率/%
160
3.1
840
5.0
9.6
~93
二次风
三次风
C1出口
C2出口
C3出口
C4出口
SC室内部
SB室内部
MC室出口
斜坡
1000
1050
870
380/380
520
760/790
860
840
600
900
800
窑尾
三次风压
C1出口
C2出口
C3出口
C4出口
-10
-250
-450/-470
-5400/-5400
-4000
-2200/-2200
-1500
4 结语
随着科学技术的发展,国内10年前设计投产的新型干法生产线已不适应现代化生产的需要,通过技术改造有利于水泥产品的结构调整和产质量的提高。
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