核心提示:我公司2台Φ2.4m×13m开流水泥磨,在1994~1996年的生产运行中,由于细度偏粗,只能生产425号水泥,台产最高只能达22t/h,主机电耗达33kWh/t,因此决定采用筛分磨技术进行改造。
1 改造内容 改造工作内容主要有:增大进料螺旋截面,提高过流能力;磨内设置筛分装置,二、三仓隔仓板加装筛板,限制大颗粒流入三仓;三仓内安装3道微段激发装置,激活物料抛撒死区;对仓位进行调整,满足粉磨特
防水之家讯:我公司2台Φ2.4m×13m开流水泥磨,在1994~1996年的生产运行中,由于细度偏粗,只能生产425号水泥,台产最高只能达22t/h,主机电耗达33kWh/t,因此决定采用筛分磨技术进行改造。
1 改造内容 改造工作内容主要有:增大进料螺旋截面,提高过流能力;磨内设置筛分装置,二、三仓隔仓板加装筛板,限制大颗粒流入三仓;三仓内安装3道微段激发装置,激活物料抛撒死区;对仓位进行调整,满足粉磨特性要求;出料装置改造;磨机配套布袋收尘器由原反吹风清灰改为压缩空气强制脉冲清灰,增加磨内通风以提高磨机产量。改造后磨机工艺参数如表1。 表1 改造后磨机工艺参数 项目
一仓
二仓
三仓
合计
有效长度/m
3.00
2.00
7.25
12.25
研磨体/mm
Φ70~Φ100
Φ40~Φ60
Φ12×12 Φ10×10
装载量/t
16.5
10.2
35
61.7
填充率/%
29.4
27.3
25.3
衬板形式
阶梯
阶梯
小波纹
2 调试过程和生产能力 收尘器加装反吹风装置于1997年3月14日下午完成,上表填充量考虑了调整余地,一、二仓按设计装载量85%装入,三仓按90%装入,14日开始试车,按18t/h喂料,混合材掺加量为5%,细度1%~2%。 15日产量调至23t/h,混合材不变,细度2%~3%。 16日产量调至28~29t/h,细度4%左右,18时左右空压机故障,清灰系统失效,通风条件恶化,磨机出现吐料,产量下调至25~26t/h,细度3%~4%。 17日一仓补球1.5t,后产量上调至28t/h,细度4%左右,混合材仍为5%。 18日,混合材增加至10%,细度4%~5%,产量仍保持28t/h。18日混合材继续增加至12%,磨音沉重,产量下调至27t/h。 18日四点班至20日白班,我们对磨机适应水分的能力进行了摸索,方法是逐渐增加混合材掺加量,从10%逐渐增加至14%,相当于入磨物料水分在3.5%左右,调试结果出现多次饱磨现象,磨机产量只能调至24t/h。 19日,掺混合材14%,产量23t/h,细度3%~4%。 20日,混合材掺量增至15%(相当于入磨水分3.7%)产量下调至21~23t/h,细度2%~3%,下午开始生产525号水泥,混合材掺加量为7%,磨机产量逐渐调至28t/h,细度始终在1%~2%范围内。 通过调试,总结出了筛分磨机的规律: 1)入磨水分<2.4%时,磨机能正常生产; 2)入磨水分2.5%~3.0%时,产量下降10%~15%; 3)入磨水分在3.0%~3.5%时,产量下降20%~25%; 4)入磨水分在≤2%时,磨机具有28t/h以上的生产能力。 磨机改造后喂料畅通,解决了堵料问题,收尘器改造后阻力下降,磨内通风良好,粉尘排放浓度达到国家标准。 3 出现的问题及解决措施 磨机改造试验达标对生产来说是新技术管理的开始。由于筛分高产磨的结构特点对工艺要求更加严格,对管理提出了更高的要求。在一年多的运转基础上,我们对其管理使用中易出现的问题及解决问题的措施作了总结。 1)出料筛板为铸造件,筛缝为5mm±1mm,在实际制造中会出现偏大,个别的达7~8mm。Φ10mm×10mm微段尺寸较小,因制造方面的原因,出现了比设计尺寸还小的情况,磨损后容易卡在筛板缝上,造成磨机通风不良,出料不畅,降低台产。 针对这一问题我们做两方面的工作,一是筛板采用45号钢板,用铣床加工2~4mm筛缝,并进行淬火处理,提高其耐磨性。二是在使用一段时间后,用10mm孔的振动筛选微段,将尺寸不合格的去除,新进的微段采用Φ10mm×12mm圆柱型微段,通过这两项措施,解决了筛板被堵的问题。 2)铁块进磨后,造成磨内筛板损坏。生产过程中,难免铁块混入物料进入磨机。看似很小的问题,会造成严重的后果,筛分磨中二、三仓间设有筛分隔仓板,碎铁块能将筛板堵死或损坏。我们在入磨皮带上加装一电磁除铁器,解决了这一问题。 3)磨机通风差会严重影响生产,磨尾收尘经过清灰改造后效果很好,其管理也要求严格,清灰空压机压力应为0.5~0.7MPa,在其工作压力0.3~0.5MPa时,清灰效果明显下降,会发生细粉吸附滤袋上的情况,增加通风系统的阻力,使风量减小,收尘袋骨架发生变形,滤袋破裂就会出现排放超标的现象。 针对这些问题,我们在日常工作中加强了对收尘器辅助设备小空压机的管理,保证清灰正常工作。滤袋采用品质好的针刺呢,半年检查骨架情况,对变形严重的及时清除更换,保证磨内的通风。 4)磨机没有配套的烘干设备,混合材水分过大,造成磨机台产的严重下降。 为保证入磨物料水分<2.5%的要求,我们采用干粉煤灰和部分石灰石代替湿粉煤灰及青砂,对其加入量进行严格控制,青砂、矿渣等含水较多的混合材改到立窑下加到链板机上,用熟料的热量对其烘干,基本解决了入磨水分高的问题。 5)入磨物料粒度仍较大。因为250mm×1000mm的熟料细颚破,出料粒度有的达70~80mm,影响磨机产量。 针对这一问题,我们已决定在合适机会,磨机前加装二级破碎机,控制进磨粒度<30mm。 4 结语 有了严格的管理,使改造取得的明显效果得以巩固。5号水泥磨与4号磨工艺条件一致,但未经改造,操作实际情况对比如表2。 表2 数据对比 项目
4号
5号
提高
台时产量/(t/h)
26
22
18%
细度/%
4
6.4
电耗/(kWh/t)
25.65
31.82
19.4%(节电)
从统计数据可以看出,改造后的增产节电效果是明显的,只计电费每年可节约30万元左右,磨机改造合计投入48万元,一年半的时间即可收回投资。防水之家是专注防水,泥水,防水材料,防水涂料的新闻资讯和防水,防水材料,防水涂料等各十大品牌的装修效果图和网上购物商城,敬请登陆防水之家:http://fangshui.jc68.com/
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