水泥技术|5000T/D熟料生产线炉TDF缺陷浅析

   日期:2016-06-22     来源:建材之家    作者:防水之家    浏览:15    评论:0    
核心提示:安徽省池州海螺公司有2条5000T/D熟料生产线,是由天津水泥设计研究院设计的,于2002年投产.因为各方面原因,运行效果不很理想,尤其窑系统波动较大,我们利用检修机会多次对系统改造,取得了一定成绩,在此作一总结 一、系统存在的问题 1、窑尾烟室不时有正压喷灰现象,严重时烟室密封处漏红料。 2、预热器系统阻力高,负压波动较大。分解炉出口温度很不稳定。在产量达到5000T/D时,预热器出口压力达到-
防水之家讯:安徽省池州海螺公司有2条5000T/D熟料生产线,是由天津水泥设计研究院设计的,于2002年投产.因为各方面原因,运行效果不很理想,尤其窑系统波动较大,我们利用检修机会多次对系统改造,取得了一定成绩,在此作一总结

一、系统存在的问题

1、窑尾烟室不时有正压喷灰现象,严重时烟室密封处漏红料。

2、预热器系统阻力高,负压波动较大。分解炉出口温度很不稳定。在产量达到5000T/D时,预热器出口压力达到-5800~-6000Pa,压阻不定期出现400~6000Pa的波动,C3~C5锥部压力波动最为明显.

3、C5出口温度(一般在900~910℃)比分解炉出口温度(一般控制在880~890℃)要高10~15℃,表明煤粉存在后燃现象。伴随系统压力波动,预热器出口不时出现CO(0.1%~2.0%),严重时造成窑尾电除尘器跳停。

4、窑头罩负压难以控制,窑头废气温度长期在320℃左右,危害窑头排风机的安全运行。

5、熟料质量不稳定,黄心料难以消除,f-CaO极易超标。

通过综合分析,认为该分解炉设计有一定缺陷,炉内流场不合理,预热器系统塌料,造成上述现象。


二、问题分析

1、分解炉流场分析

TDF分解炉是在DD炉基础上改造的,带有双缩口,锥部近壁区轴向风速的分布规律为纯喷腾流,表现为近壁区的回流区和涡流区(如图1所示)。回流会造成物料的大量返混,对物料的分散和均布产生不良影响,恶化燃烧与分解反应的环境。两股三次风入炉后,炉内气流运动相当于水平方向流与垂直喷腾流的简单迭加,两者间相互干扰减弱,炉内不会出现旋流,所以炉壁区域风速极低。




C4物料入炉后,大部分物料会贴壁运动,存在明显的中稀边浓现象,物料在炉内均布性欠佳.边壁区风速低,物料浓度高,容易塌料,而炉内中心区轴向风速很大,径向和切向风速很低,进入中心区的物料难

以向壁面迁移,很快被中心气流携出.物料在炉内停留时间很短,返混基本只出现在底部锥体部分,在中部缩口上方基本没有物料返落现象.气体和物料停留时间过短,燃烧与反应环境不理想,容易产生不完全燃烧现象。

根据设计资料,该分解炉规格为Φ7.4m×27m,有效容积为848m3,生料在炉内停留时间仅2.35s,比其他类型分解炉低得多,难以满足生料分解和煤粉完全燃烧的要求.

炉双缩口的作用,尤其是中部缩口对改善物料分布效果不明显,锥部返混物料完全依赖于缩口处的喷腾风速带起.
根据理论计算,窑尾缩口处风速应达到25~30m/s.实际上受分解炉物料返混和三次风的影响,抑制了窑内通风,缩口风速达不到25m/s.锥部的高浓度返混物料因无法被完全带起,会不定期的产生塌料现象.

2、窑系统异常现象分析

炉内塌料导致大量未分解的生料进入窑内,在窑尾分解产生大量的CO2,,恶化窑的煅烧,所以烧出的熟料质量很差,窑产量很低,并且窑头容易窜生料.这种结粒不均的熟料进入篦冷机后,冷却效果很差,导致二次风温很低,窑头废气温度反而很高,无疑增加了窑头排风机的负荷,即便风机满负荷运行,窑头罩还是经常有正压现象.

分解炉设计阻力为1200~1500Pa但在实际运行中,受锥部物料返混塌料和三次风的影响,对窑内通风阻滞作用较明显,系统阻力增高,炉出口负压一般达到2000~2400Pa据了解,这种窑系统阻力普遍偏高,产量达到5000T/D时,预热器出口压损会达到6000Pa,这是其分解炉的结构所决定的.在塌料现象发生时,窑尾出现正压,甚至倒红料,烧坏窑尾密封石墨块.我公司,号窑曾发生一次严重塌料,2min内窑电流从正常的600~700A下降到100A左右,生料粉将窑头电除尘器拉链机压死,被迫止料烘窑.

窑尾出现的大量CO2,还导致窑内通风受抑制,造成入窑二次风的风量减少,窑头火焰外逼,导致黄心料的出现.窑尾温度一般不高,在900℃左右,也是炉内塌料和窑尾物料发生分解反应大量吸热的反证.同时因为物料入炉后,边壁区大量物料返混易塌
料,中心区物料很快被气流携带走,所以发生碳酸盐分解反应的物料量变化大,需要的热量不稳定,分解炉出口温度波动很大,难以稳定.进而导致未分解的物料入窑,窑工况紊乱.

窑尾密封采用石墨块式密封,漏风现象极其严重.根据一)二线现场实际标定数据,窑尾烟室处氧含量高达5%~8%完全由窑尾大量漏风造成,必须进行彻底改造(如采用气缸压紧式密封)窑尾氧含量能达到正常的1%~2%。
有的公司在窑运行一段时间后,分解炉下部缩口浇注料磨损导致内径增大,风速更低,塌料现象日益严重,几乎无法维持正常生产.据了解,有的厂为保证出窑熟料质量,将分解炉出口温度控制很高,达到950℃甚至1000℃以上,熟料质量会有所好转.但这样不能解决分解炉的物料返混塌料问题,反而造成系统严重结皮,旋风筒极容易堵料,得不偿失.

3、解决方法

将TDF炉和DD炉作个比较:DD炉上撒料箱位于三次风入口上方,而TDF炉上C4下料处设有2个撒料箱(见图1)其中低位撒料箱2位置不尽合理,高点撒料箱’也仅有部分处于三次风上方,物料入炉后在涡流作用下塌料.
笔者了解到部分厂为解决分解炉的塌料问题,主要采取缩小窑尾缩口直径和关小三次风挡板的方法.其目的是提高分解炉锥部喷腾风速,强行将返混物料带起,避免塌料.缩小窑尾缩口直径或大幅关小三次风挡板后,窑工况会有所好转,产量一般维持在5000~5200T/D,系统压损达到6500~7000Pa熟料烧成工序电耗基本在33~36kWt/t。而采用其他形式分解炉的同规格窑,产量能达到5600~5800t/h烧成工序电耗较优,一般在27~29kWh/t.要根本上解决塌料问题,还是从分解炉结构上着手.我们经过多次试验,将C4撒料箱移到三次风入口上方,两撒料箱上下布置或并作一个撒料箱,这样物料入炉后能很快分散并被三次风携带上升,不会到锥部返混进而塌料.

安徽池州公司2号窑将撒料箱移位后,彻底解决了塌料现象,系统运行稳定,熟料f-CaO控制在1.0%以下,质量合格率保持在92%以上.我们准备在1号窑检修时也进行分解炉改造,解决窑尾倒料问题.

但是,TDF分解炉固有的容积偏小,物料停留时间短及煤粉不完全燃烧的问题,还需要进一步探索改造.在分解炉出口拟增加鹅颈管,希望能够弥补该分解炉存在的缺陷,达到稳产)优质)高产和低消耗的目标.

防水之家是专注防水,泥水,防水材料,防水涂料的新闻资讯和防水,防水材料,防水涂料等各十大品牌的装修效果图和网上购物商城,敬请登陆防水之家:http://fangshui.jc68.com/
【温馨提示】本文内容和观点为作者所有,本站只提供信息存储空间服务,如有涉嫌抄袭/侵权/违规内容请联系QQ:275171283 删除!
 
标签: 防水
打赏
 
第十九届国际墙体屋面材料生产技术交流暨装备博览论文集文章及新成果报告开始征集2016-06-21 胡杰 砖瓦杂志社关注单击上方的蓝字关注我们,较新砖瓦行业动态一中国建材西安墙体材料研究设计院、《砖瓦》杂志社、全国墙材科技信息网、中国墙体屋面材料发展中心联合举办第十九届国际墙体屋面材料生产装备博览会。展会地... 低温冷却液循环泵它是以低温和外循环为主的一件设备,低温制冷效果胜于低温恒温水槽,它也可用于槽内作低温试验。低温恒温水槽即可加热也可制冷,具备内外循环功能,低温效果次于低温冷却循环泵。一、低温冷却液循环泵的特点1、风冷式(进口)全封闭压缩机组,质量可靠;2、制冷机组专用继电器,保护器,电容等均为高品...
更多>同类五金资讯
0相关评论

推荐图文
推荐五金资讯
点击排行
博一建材 | 天津建材 | 北京建材 | 上海建材 | 重庆建材 | 广州建材 | 韶关建材 | 云浮建材 | 中山建材 | 清远建材 | 阳江建材 | 河源建材 | 汕尾建材 | 梅州建材 | 肇庆建材 | 茂名建材 | 湛江建材 | 江门建材 | 珠海建材 | 汕头建材 | 潮州建材 | 揭阳建材 |
网站首页 关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | 粤ICP备14017808号