防水之家讯:我厂4.0m×80m余热发电窑,平均台时产量22~24t/h,入窑生料投料量在35~55t/h之间,窑尾挡料圈高度为400mm,耐火砖高度为200mm,挡料圈实际净高只有200mm,由于窑速较慢,投料量较大,窑尾翻料较为严重(入窑生料由下料管下料后,由于挡料圈相对高度较低而翻入窑尾沉降室),造成窑尾粉尘污染严重,实际入窑生料量不够煅烧需求的恶性循环,且易阻塞沉降室造成停窑。我厂于2003年9月更换窑尾挡料圈时,把挡料圈加高至550mm,相对高度达到了350mm,翻料较之以前有所好转。但在2005年9月我厂针对此窑进行优化配料,提产降耗后,入窑生料可达45~60t/h左右,翻料现象又较为严重,窑况好时,入窑物料不能满足煅烧需求。对此,我们再次将窑尾挡料圈加高至750mm,净高500mm,窑尾有效直径缩至2.5m。曾担心影响窑的通风,但经使用后,窑内通风良好,窑尾也不翻料了,窑尾环境得到了彻底改善,入窑生料能够满足煅烧需求,使用至今,效果非常好。防水之家是专注防水,泥水,防水材料,防水涂料的新闻资讯和防水,防水材料,防水涂料等各十大品牌的装修效果图和网上购物商城,敬请登陆防水之家:http://fangshui.jc68.com/