防水之家讯:我厂4号窑是按燃无烟煤设计的2300t/d生产线,而之前5号窑是按燃烟煤设计的,尽管5号窑于2001年已进行了燃无烟煤改造,但其原有一台风扫煤磨能力不足,需要不断地从4号煤磨补充部分煤粉,两条线共一个煤均化堆场,无法单独调整配煤比例。投产后第一年两窑煅烧无烟煤总量平均不到9%,第二年到50%。2004年下半年,工厂克服了原煤市场供应紧张、质量差、含硫量高等不利因素,通过摸索与技术攻关,无烟煤用量突破了80%大关,而且熟料产质量均稳步提高,也为全无烟煤煅烧奠定了基础。2005年初在5号窑年度大修期间,4号窑在煅烧70%~80%无烟煤基础上向100%无烟煤过渡。
1煅烧条件
从联合储库直供全无烟煤进行粉磨,使煤粉仓内为无烟煤;由于荧光分析仪正在技改而停用,以CaCO3滴定值控制入窑生料成分。原燃料控制指标见表1。
2出现的问题
1)前两天烟室、炉内局部高温易结皮;分解炉煤多燃烧不充分,常带到C5继续燃烧,分解炉和C5出口温度倒挂,C5锥部易结堵。
2)伴随着飞砂料出现,熟料fCaO过高均在3.0%以上,熟料结粒松散。
3)窑内火焰不清晰,还原气氛浓,黄心料多。系统主要参数变化见表2。
表1原燃料主要控制参数
表2系统主要控制参数变化范围
3问题分析
1)无烟煤采用直供,从联合储库用抓斗抓到小仓下料,达不到均化效果,波动大,似乎一天烧一种煤。
2)无烟煤煤质较差,热值低、灰分高。
3)煤质和煤秤(炉)的计量都波动,不好操作,造成系统温度变化大,煤粉燃烧不充分,煤耗偏高,标准煤耗为125~127kg/t。
4)入窑生料用CaCO3滴定值控制,成分控制不精确,配料波动大,给窑煅烧带来很大困难,熟料质量也明显变化。
5)入窑物料分解率偏高,对熟料煅烧反而不利。从表3中看出,前两天入窑物料分解率分别为91.02%、92.71%,说明分解率高,不一定完全适应窑的长径比,碳酸盐分解带变短了,加上又不能随时调整烧成带的火焰形状,使过渡带变长,即物料在950~1250℃温度段内停留时间也长,且扩散速度很快,形成的贝利特相和游离石灰的再结晶,结构粗大,降低了表面活性和晶格缺陷活性。当物料到达烧成带时,再结晶的贝利特和游离石灰溶解速度变慢,液相量又少,物料更难形成大的颗粒,产生大量的细粉,出现飞砂料,熟料fCaO也高。
表3试烧期间各项参数及技术指标
4采取的措施
1)适当调整燃烧器位置,外风全开,内风开至60%,用长火焰煅烧,调整好火焰形状,避免冲刷窑皮带来筒体局部高温。
2)对分解炉中部适当分料(25%~30%),提高煤粉净燃空间,平衡炉内温度,减少结堵。
3)适当调整三次风门开度(闸门易烧坏,需人工调节),提高高温风机转速,改善系统内的通风状况等;提高二次风温,保证窑内煅烧温度。第3天情况开始好转,fCaO下降,黄心料减少。
4)尽量稳定煤质,保持煤粉仓高料位,减小煤粉下料波动。提高煤粉的燃尽率。
5)熟料饱和比按目标值0.89~0.92控制。入窑生料CaCO3滴定值往下限控制,提高生料易烧性。
6)控制好C5温度和适当的分解率,避免过渡带太长,有利于烧成带煅烧反应,从后面几天的煅烧情况来看,效果得到明显改善。
5试烧100%无烟煤前后情况试烧前后参数见表4。表4试烧前后参数
表4试烧前后参数
6结束语
这次4号窑在短时间内尝试全无烟煤煅烧,尽管受入窑生料成分波动、煤质波动以及煤秤计量波动等因素的影响,再加上窑尾闸板和三次风门闸板中控不能自如调节,系统热工制度不稳定,给系统正常操作带来一定难度,到最后还出现一次C5锥部堵料。但这次试烧又摸索和积累不少宝贵经验,为今后从配料、配煤上来进一步优化煅烧和提高熟料的产质量打下了坚实基础。总之,4号窑100%无烟煤煅烧是完全可行的,更适应“两高一中”即熟料的三率值按kH:0.89~0.92、n:2.55~2.70、P:1.60~1.70为控制目标值来配料煅烧,从生产能力来看达标达产甚至超过设计水平不成问题。当然,关键是系统的“均衡稳定”,再有精细的配料与熟练的操作,优化煅烧工艺,才能达到优质、高产、低耗的目的。
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