1 出磨煤粉水分大的后果
1)由于水分较大,造成煤粉仓内部煤粉经常结拱,煤粉流动性较差,导致尾煤秤经常不下煤,煤磨操作员不得不控制低仓位来维持生产,煤磨无停机检修时间;当尾煤不下煤时,煤磨巡检工不停地敲打尾煤秤负压管和下料管,额外增加工人的劳动强度。窑操作员不得不减产,降低窑速,增加头煤用量顶火逼烧,严重影响回转窑的热工制度和熟料的质量。
2)煤粉燃烧时,先蒸发水分,增加了热耗;另外水分大煤粉容易黏结,造成粒度较大,煤粉有不完全燃烧现象,窑尾烟室结皮严重;由于水分大,煤粉燃烧速度较慢,火焰不集中,较难煅烧出高质量的熟料,还容易长窑口圈,影响窑内通风。
3)煤磨进口风温很高,达360℃,影响煤磨的安全运行;煤磨进口负压较大,于11月份将篦冷机至煤磨的热风管道拉扁。改造前煤磨的运行参数见表1。
表1 改造前煤磨运行参数
煤磨
袋除尘器
排风机
入磨风
温/℃
入磨压力/Pa
出磨风
温/℃
出磨压
力/Pa
进口温
度/℃
锥斗温
度/℃
电流
/A
风门开
度/%
360
-1450
60
-2850
60
53
255
65
2 原因分析
1)由表l煤磨运行参数可知,煤磨入口风温达360℃,出磨风温只有60℃较低(正常煤磨进口风温290℃,出磨风温65℃左右);煤磨入口负压较大(正常为-700Pa),系统阻力较大。煤磨排风机阀门开到100%,系统负压更大,煤磨袋除尘器防爆阀经常被排风机拉破,造成漏风,形成恶性循环。分析认为,入口风温已够,主要是风量不够,煤粉难以被烘干。
2)篦冷机至煤磨的热风管道拐弯点较多,增加了阻力,见图1。
图1 改造前篦冷机至煤磨热风管道布置
3 改造方案
最终确定了两种改造方案。
方案一:篦冷机至煤磨的热风管加粗,由Φ800mm改为Φ1000mm,通过增加通风面积来增加风量。另外拐弯处制作弯管,避免直角拐弯,降低系统阻力,见图2。
图2 改造后篦冷机至煤磨热风管道布置
方案二:在煤磨热风管道磨机进口处增加一台变频风机。确保煤磨烘干水分所需的风量。
考虑到煤磨电耗,最终确定采用方案一。
4 改造后的效果
改造后,煤磨进口压力降低至-750Pa,进口风温在290℃时出磨风温达65℃左右,具体参数见表2。
表2 改造后煤磨运行参数
煤磨
袋除尘器
排风机
入磨风
温/℃
入磨压力/Pa
出磨风
温/℃
出磨压
力/Pa
进口温
度/℃
锥斗温
度/℃
电流
/A
风门开
度/%
290
-750
65
-2600
60
62
249
100
出磨水分由原先的5%降低至1.5%。在原煤水分较大时,进口风温提高到330℃,出磨风温控制在68℃,出磨煤粉水分也能降下来;磨机排风机的电流降低6A左右,磨机台时产量由原来的22t/h提高到24t/h,降低了电耗;煤粉仓可以高仓位控制,磨机可以停机检修,尾煤秤下煤顺畅,回转窑热工制度趋于稳定;煤粉燃烧速度加快,火焰集中,提高了熟料强度;所有因煤粉水分大所引起的一系列问题得到彻底解决。煤磨系统各项参数均优于设计要求,此次改造取得了成功。
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