防水之家讯:本文以我公司2006年新增3号水泥磨(Φ4.0m× 13m)为例,就项目建设过程中应注意的事项做一总结。
1 皮带机的设计
设计人员对皮带机选型往往按照相关国家标准进行,但实际生产中,熟料温度夏季经常高达l 50℃以上,超过了耐热皮带的使用上限,因而出现输送皮带使用寿命短、接口易断裂等问题,影响设备的安全稳定运行。对此,我公司主要从皮带的带速、滚筒直径方面提出特别要求,选用带速低一些、滚筒直径大一些规格的设备,降低其疲劳次数,以延长使用寿命。
皮带机头部张紧滚筒运行中尽管有清扫器,但实际使用中仍难免在该滚筒下部产生积料,导致人工清扫工作量增加,清扫不及时还会导致设备运行故障,甚至损坏设备。对此我公司提出扩大下料口,将张紧滚筒包入下料口里面,物料直接进入下料口。改进前后结构见图1。通过此变更,达到节省人工、减少故障和提高运转效率的目的。
图1 皮带机头部滚筒处下料处置方式
2 联轴器的安装
减速器与磨机膜片联轴器的安装,按照图纸要求精度<0. 8mm,但安装单位实际操作中,先将减速器、磨机通过专用支架找正后,直接连接联轴器法兰盘,简单对正,即认为磨机找正完成。该种安装的前提是联轴器厂家加工严格控制精度,满足制作要求。该联轴器安装完毕检查时,发现连接轴径向偏差超标严重,为联轴器制作偏心所致(如图2)。经过计算确定用替换螺栓的方法来保证找正精度,用M30、M27螺栓全部替换原来M33螺栓,校正偏心,可以满足满负荷生产需要;同时对轴的精度要求控制< 0.4mm,尽量减少偏差量。经过实际生产的检验,满负荷运行几个月以来一切正常,证实了理论计算。
图2 联轴器偏心示意
当然由于制作偏心,长时间偏载运行会影响减速器寿命,所以在定制的备件品到货后要及时更换。
3 重点部分轴承温度的监控
磨机减速器试运行期间,对于各重点部位轴承温度的监控非常重要,运行初期不可避免的会因磨合不良或者油路问题导致局部温度异常,该异常升温曲线ΔK(单位时间的温升量)值大,从图3曲线的后半段可以看出升温特别快,如不及时停车,即使在自动保护动作情况下,温度也有可能超过轴瓦极限,引起设备损伤。
图3 2种升温曲线的对比
于是依图表分析,根据运转实际适当调低报警及停车温度,以保护设备。调整后我公司试运转期间发生减速器瓦温异常升高时,报警停车后温度仍然冲高到 70℃,但没有导致轴承烧损,通过简单处理,短时间内即可恢复设备运转,有效保护了设备。当然,有条件的工厂或新建工厂,对于此类情况也可以运用程序控制,要求设计编程过程中考虑该部分的控制,对温度及时监控自动判断升温速率即ΔK值,可以实现预先控制,达到保护设备的目的。
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