水泥技术|Ф3×11m闭路水泥磨工艺系统的优化改造

   日期:2017-02-20     来源:建材之家    作者:防水之家    浏览:31    评论:0    
核心提示:1 前 言 笔者公司在1998年扩建了一条新型干法回转窑水泥生产线,配置两台Ф3×11m闭路水泥磨,是当时青海地区甚至整个西北地区工艺较先进的生产线之一。但随着国家“西北大开发”和水泥工艺装备技术的进步,省内基础设施建设呈现跨越式发展,从2009年起,中材集团下属多家水泥企业兴建的水泥生产线,经济技术指标更优越,市场竞争力更强。为此,促使公司技术改造和挖潜工作被提上议事日程。2 工艺流程及问题分析
防水之家讯:1 前 言

笔者公司在1998年扩建了一条新型干法回转窑水泥生产线,配置两台Ф3×11m闭路水泥磨,是当时青海地区甚至整个西北地区工艺较先进的生产线之一。但随着国家“西北大开发”和水泥工艺装备技术的进步,省内基础设施建设呈现跨越式发展,从2009年起,中材集团下属多家水泥企业兴建的水泥生产线,经济技术指标更优越,市场竞争力更强。为此,促使公司技术改造和挖潜工作被提上议事日程。

2 工艺流程及问题分析

两台Ф3×11m闭路水泥磨的系统工艺流程为:熟料、石膏、混合材(粉煤灰)经电子皮带称计量后入磨,粉磨后通过提升机输送至Ф3m离心式旋风选粉机选粉,成品经输送设备送至水泥储库,不合格的粗粉重回磨机再次粉磨,收尘及系统负压分别由气箱脉冲袋收尘器和磨机主排风机提供。运行存在的问题主要是水泥磨产量偏低,粉磨电耗居高不下,在入磨粒度10~15mm、比表面积320 ~340 m2/kg时,粉磨P.O42.5级水泥的台时产量仅为36t/h。因此。公司曾多次对两台水泥磨的仓位长度、篦板结构、衬板形式、研磨体级配等进行调整改进,但整体运行效果仍不理想,具体表现在:

1)磨机台时产量提升幅度不明显,电耗偏高。据前几年的统计:平均台时产量37~38t/h,平均电耗42.2 kWh/t;

2)P.O42.5级水泥的粉煤灰平均掺加量6%~8%,掺加量受到制约,熟料消耗较同行业偏高;

3)水泥3~32μm颗粒含量仅56%,平均比表面积约320 m2/kg,细度偏低,水泥成品温度较高,影响到早期强度的发挥和混凝土施工质量。

针对以上问题分析其原因,一是选粉机有待升级改造。由于生产线设计建成较早,采用的Ф3m离心式旋风选粉机循环负荷率高、选粉效率低,现在多被淘汰,这是制约水泥磨系统提产、提质的主要因素。二是原系统主排风机偏小,磨内通风量、风速分别仅为22000 m3/h和0.7m/s,与现在新建水泥生产线的技术参数相比偏低很多,导致物料流速慢,过粉磨现象严重,有待更新收尘系统及风机,从风量、风速以及研磨体级配进行改进。

3 工艺系统改造

系统改造于2012年底进行,采用O-SePa选粉机取代原离心式旋风选粉机,收尘系统改用PPC128--2×5L气箱脉冲袋收尘器和HBY--15NO.16D型风机,以满足磨机风量和风速的需要。改造的目标指标为:产量42 t、电耗36kWh,设备主要性能指标为:N1500C型O--SePa选粉机风量90000 m3/h、处理能力45~90t/h、主轴转速90~200r/min;

PPC128--2×5L气箱脉冲袋收尘器处理风量90000 m3/h、总过滤风速0.82m/min、入口含尘浓度≤1000g/N m3、最大排放浓度≤50mg/Nm3、总过滤面积220m2;HBY--15NO.16D主排风机风量100000 m3/h、全压7500Pa。

改造后的工艺流程如图1。同时,为适应系统风量、风速增大,磨内研磨体在保持原有装载量不变的条件下调整级配见表1。





图1 水泥磨系统改造后的工艺流程

1.Ф3×11m水泥磨,2.提升机,3.N1500C型O -Sepa选粉机,4.PPC128-2×5L气箱脉冲袋式收尘器,

5.B400空气输送斜槽,6.电动调节蝶阀,7.HBY-15NO16DZHU排风机

改造后,系统于2012年3月初投入试运行,磨制P.O42.5级水泥的配比为:熟料76%、粉煤灰(Ⅱ级灰)15%、石膏4%、石灰石5%。两台磨的试运行参数统计见表2。



从表2可见,改造后由于磨内通风量、风速以及选粉机循环负荷率、选粉效率的改善,2台磨机的电耗由42 kWh/t平均降低到39.5kWh/t,粉煤灰、石灰石的掺加量由原来的6%~8%提高到20%,水泥成品中3~32?m颗粒含量较以前的56%增加到63%左右,水泥3天抗折、抗压强度也分别提高1.0MPa和2.0Mpa。但台时产量仍无明显变化,产量、电耗较42 t和 36kWh的目标指标仍有较大距离。



针对上述不足之处,我们通过对两台磨进行筛析曲线分析,发现Ⅰ仓筛析曲线下降平缓,破碎能力明显不足。同时,结合实际运行中该仓磨音低沉、发闷等现象,认为影响磨机产量的主要原因是破碎能力弱,磨内物料流速较慢。筛析曲线见图2。

图2 1#水泥磨磨内筛析曲线

为此,我们对磨机隔仓板和Ⅰ仓研磨体级配进行了如下调整:

(1)将Ⅰ仓隔仓板篦缝宽度由10 mm改为12 mm;Ⅱ仓隔仓板篦缝宽度由8 mm改为10 mm,以增加隔仓板的过料面积,提高磨内物料流速;

(2)加大Ⅰ仓研磨体平均球径,将Ф70mm和 Ф60mm钢球各1t更换为等量的Ф90mm、Ф80mm钢球,以增大破碎能力。两项调整经连续一个月的运行,每台磨的平均台时产量上升到40.8t,电耗降至37.2kWh,选粉机循环负荷率、选粉效率分别达到203%和62.5%,取得了初步效果;

(3)2012年6月,我们又通过增加Ⅰ仓长度使其进一步提高破碎能力。即:Ⅰ仓由2.75m增加到3m,Ⅱ仓长度不变,Ⅲ仓由4.75m减小到4.5m。各仓研磨体装载量相应调整见表3。



上述调整从2012年7至10月连续运行跟踪观察,两台磨机的喂料量明显增加,运行电流由之前的108~110A下降到100~102A,Ⅰ仓磨音清脆,各项经济技术指标见表4。



改造后,两台磨机磨制P.O42.5水泥均达到台时产量42 t、电耗<36kWh/t、比表面积稳定在360m2/kg的改造目标。同时,水泥成品颗粒级配和强度、温度等物理指标更加优化,运行效果良好。

本次改造共投资460余万元,以年产水泥50万t计,每t水泥节电 5 kWh、抵消粉煤灰成本后吨水泥节约熟料6%,年节约成本达580万元,一年即收回投资,经济技术指标也达到了同类生产线的较好水平。

防水之家是专注防水,泥水,防水材料,防水涂料的新闻资讯和防水,防水材料,防水涂料等各十大品牌的装修效果图和网上购物商城,敬请登陆防水之家:http://fangshui.jc68.com/
【温馨提示】本文内容和观点为作者所有,本站只提供信息存储空间服务,如有涉嫌抄袭/侵权/违规内容请联系QQ:275171283 删除!
 
标签: 水泥
打赏
 
成都天艺马赛克装饰材料有限公司是一家专业生产和销售各种马赛克(成都马赛克)的企业,创办于2004年,经过近十年的发展,已然成为了马赛克(成都马赛克)行业的标杆企业,并且缔造了连续三年无质量投诉的行业神话,我司从08年制定出专供川渝的销售方针,现已成为成都、重庆两千家装饰公司、经销商指定马赛克(成都马赛... 快速门如何保养【品牌】沃太物流设施VOTAL【产品名称】快速门、快速卷帘门、物流快速门、风淋室快速门等由于美观、耐用、隔音、隔热、节约空间和自动化等特点,让工业提升门成为当前工厂企业、医院、超市等公共场所用门的较佳选择。不过所有东西都有其使用寿命,产品一定会随着时间的增长,零件和设备老化出现各种问题,...
更多>同类五金资讯
0相关评论

推荐图文
推荐五金资讯
点击排行
博一建材 | 天津建材 | 北京建材 | 上海建材 | 重庆建材 | 广州建材 | 韶关建材 | 云浮建材 | 中山建材 | 清远建材 | 阳江建材 | 河源建材 | 汕尾建材 | 梅州建材 | 肇庆建材 | 茂名建材 | 湛江建材 | 江门建材 | 珠海建材 | 汕头建材 | 潮州建材 | 揭阳建材 |
网站首页 关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | 粤ICP备14017808号